勤学闯市场 敢为攀高峰 ——甘煤局庆阳院探矿工程一所纪实
时间:2013-08-01 09:42:34
千方百计—攻坚水平井施工。水平井施工这两年钻探兴起的新技术,是石油市场发展的大趋势。一群“外行人”想要在水平井施工方面有所作为难度可想而知,万事开头难,几十号大老爷们面对着石油—50钻束手无策,缺人,缺经验、缺技术,真是有种兔子拉犁耙—力不能及的感觉,甚至有些人都有了退出的念头,在这关键时刻,一所全体职工知难而上,广泛收集施工水平井的技术,组织职工集体学习,同时向石油部门请教学习、聘请专家来钻机指导,功夫不负有心人,在磕磕绊绊中第一口井水平井正式开始施工。
殚尽竭虑—克服水平段难关。第一阶段直井加造斜段施工十分顺利,仅仅用了12天时间完成孔深1800米达到设计井斜90度入窗的要求,完成了第一阶段的钻井要求。而在进入水平段60米后,钻遇“巨厚”泥岩,出现严重的缩井、坍塌、卡钻等井内异常现象,造成起下钻困难,施工很是艰难,随时可能会出现井内事故,而甲方要求必须按设计完井,致使施工一度进入茫然。为此,一所召开全体职工动员大会,鼓舞职工士气,既然我们能通过学习把第一阶段做好,为什么我们不能处理好现在的这些问题呢?为此他们查资料学习、找专家咨询,向石油部门寻求解决办法,并结合以往在其他类型钻孔的施工经验,总结了一套行之有效的施工方法,在水平段采取,“拉、压、闷、冲、划”,加大井液比重来增加井底压力,预防坍塌。在实际施工过程中,取得了良好的效果,历时20余天的艰苦施工,在“巨厚”泥岩段钻进410米,按设计要求中5个靶点,完成水平段长980米的水平井。
未雨绸缪—掌握井喷关键技术。在油气井施工中,井喷是灾难性的事故,预防井喷控制井喷是石油钻井中重中之重的工作,所以我们始终牢固树立“井控为天,井控为先,井控为重”的思想。为此特成立井喷应对小组,并专门组织组员前往长庆油田进行培训,掌握相关技术要点,在50钻机施工第2口井进入水平段60米时,出现钻时快,井漏的异常情况,第一反应就是已进入高压油气层,根据相关知识和现象判断可能会有井喷发生,对施工安全有严重的威胁,于是立即要求井队进入二级应急预案(切断井场所有电源,打开远程控制房、将各类消防器材安放到位、打开所有防毒面具、井控人员一整待发、严密监视井液液面和有害气体气测值)。6小时后发生溢流,有大量的原油流出井口,气测值急剧上升到1百多万PPM,超出正常值的100万倍,出现井喷的预兆,于是全井队即刻进入一级应急预案状态,并立即通知长庆油田项目部,按照井控程序的要求,着手关井,重浆建立节流循环来压井和释放地层压力,在井喷应对小组的不懈努力和油田相关的专家指导下,历时3天,完全控制井喷后,解除一级应急预案,恢复正常生产,此次井喷事故的成功处理,是我们强化安全意识,加强井控演练的成果,能提前预防并使井喷得到有效控制,是我们应对小组高标志严要求的体现,不仅得到长庆油田的肯定和好评,而且树立了自己良好的施工形象。
创新思路—堵漏技术得好评。在西峰驿马地区施工的常规石油定向井,井深普遍在700—800米,并随时可能有严重的井漏现象发生,导致好多井队不敢进入或撤出该区。而考虑到该区域井深刚好适合我院30钻机,因此我们大胆进入,在施工第一口井钻进到723米时,发生井漏事故,历时10天采用泥浆,注水泥等堵漏方法进行处理,效果不明显且成本极高,为此我们组织钻探骨干,聘请专家认真分析了该地层,找到易发生井漏的原因——是因岩层结构疏松,长期受地下水侵蚀形成地下网状水道,厚度在4米左右,了解这形成机理后,我们改变了堵漏的思路。一是在进入漏层之前减少泥浆泵的排量来降低井底压力,以免压裂地层;二是堵漏材料采用玉米杆,玉米芯,保持原状用钻具送到井底后开泵注入清水,用钻头研磨形成大小不等的堵漏颗粒,让清水带进地下水道,形成堵漏骨架,再用细颗粒的泥浆填充。来达到堵漏的效果,事实证明利用这种堵漏的方法事半工倍,只用半天多的时间就能完成堵漏,而且堵漏效果明显可行,而且成本更底。半年来30钻机所施工的7口油井,全采用此方法达到了预期的效果。同时我们也将该方法采用到黄土层井漏中,取得了不俗的效果,有效避免因土层漏用人工在井口挖或下套管堵漏的现象。这种原始的堵漏方法得到了长庆油田项目部的赞成和认可,并向该区域施工的井队推广。
从“门外汉”到“能手”虽然只是称谓的转变,但在这背后凝聚着全体一所职工辛勤的付出、艰辛的汗水,三年的付出,收获的不仅仅是一个称号,三年后的今天,他们树立了自己良好的施工形象,掌握着属于自己的关键技术,走出了一条属于自己的路。未来,他们必将踏上自己的康庄大道,用他们的勤奋、敢为创造属于自己的事业。